一個殲—15累不垮羅陽,這只是近年羅陽作為研制現場總指揮多個重點型號中的一個。
——任務太緊迫,不抓緊時間、傾力投入,就會拖后腿。
從接到艦載機任務那天起,他一直奮戰在研制現場、試驗一線。工作節奏最初是“711”,每周干7天,每天干11個小時;在最后沖刺的1個月,他也沖到極限,變成“720”,幾乎每天工作達到20個小時。
人們形容羅陽“是在以沖刺的速度跑馬拉松”。在生命的最后階段,他想必感到了疲憊。但他掛在嘴邊的,還是航空人愛說的那句——“既做航空人,就知責任重;既做新裝備,就得多辛苦”。
實干——
“我們是做事,不是作秀”
起飛,如箭直刺長空;著艦,如鷹穩穩抓板。殲—15首批次應用演練,次次成功!外媒紛紛表示驚嘆。艦載機的損耗率,即使在應用成熟的國家,仍高達10%以上。
如此完美表現并非幸運之神眷顧。其背后是羅陽和他的團隊經年累月的默默實干。
實干,意味著腳踏實地,不做表面文章,不來半點虛頭。
“我們是做事,不是作秀。”海軍駐沈陽地區副總軍事代表李忠東,對羅陽印象最深的就是這句話。
一次,沈飛承擔的型號任務,在既定的下線日期前3天,發現一處小問題。怎么辦?有人提出,戰機下線并不會去飛,只是舉行一個儀式,不管有沒有問題,都要拉回廠里做后續調校,屆時再修不遲。羅陽不同意,他批評了提這種建議的人,親自去向軍代表說明情況,表示如果要追究責任,愿意自己全權承擔。緊急修理后,戰機推遲4天圓滿下線。
實干,意味著精益求精,不存一絲僥幸心理。
沈飛員工都知道羅陽對質量要求嚴。有一年,交付空軍的飛機出現漏油現象,經檢查是膠圈的問題。消息反饋到沈飛,他立刻組織人員尋找原因,最后發現是由于膠圈生產沿用老標準,未達到新工藝要求。及時轉換標準后,不論軍方還是員工,都以為事情可以畫個句號。他卻說,要藉此給所有員工“上一堂質量把關課”。一天下午,沈飛廠區,領導班子所有成員和1萬多員工,手持剪刀一起動手,剪掉了剩余的兩萬多個老膠圈。
“天下大事,必做于細”——平日不擅引經據典的他,卻常對員工講起這句古話。今年9月,車間里某個工裝架焊點開裂,差一點砸到旁邊組裝的飛機。他立刻要求對工裝質量全面體檢。部門負責人本以為,修好開裂的工裝架,再把這個車間里的其他工裝檢查一遍就可以了。哪知道,他要檢查的是所有車間的所有工裝。1萬多個工裝,查一遍近一個月。工期這么緊,停下來做這件事值不值?他說:“值。因為我們要為國家負責。”
他讓人在車間掛起橫幅——“一手托著國家財產,一手托著戰友生命”。
艦載機,10大類、280多項關鍵技術,3萬多零件,做到萬無一失,靠的正是經年累月形成的對質量自覺地高標準追求。
實干不是蠻干。在合作伙伴、沈陽所黨委書記褚曉文眼中,羅陽對新事物敏感,務實而講究方法。他埋頭趕路,也抬頭探路。
殲—15的研制速度,出乎很多人預料。設計周期,比過去縮減了6個月。制造周期,比過去縮減了4個月。入列運行,國外預測至少要1年多,殲—15僅用兩個月。
“沒有新機快速試制中心,殲—15不會這么快。”褚曉文說。羅陽,正是頂著壓力、拍板建試制中心的人之一。
過去研制新機型,是“隔墻扔磚頭”,每個流程都是墻,要一堵一堵按順序過。有沒有可能利用數字化技術,創新研制模式?殲—15項目一啟動,他就和沈陽所領導商討,提出設計制造一體化的構想。新模式利用數字化技術和三維仿真手段,使制造提前參與到設計研發中來,并行推進,能夠大大縮短研制周期。方案提出后,首先迎來的不是掌聲,而是質疑——會不會打亂仗、無法銜接,看了幾十年平面圖的工人能不能看懂三維圖?如何說服大家?最好的方法就是盡快解決所有擔心的問題。
說干就干。他組織人員迅速出臺了幾十份頂層文件,確定了一體化的實施規則。“他一定是對這種新模式研究了好久。流程、責權歸屬、考核、過渡辦法、應急方式,所有可能引起混亂的環節,他都想到了。”
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